新闻动态

行业动态
上网电价下调因何几成定局?
撰写时间:2014-6-17 文章作者: 文章来源:中国经营网
        随着煤炭价格的持续下跌,煤电联动机制终将启动的声音在业内响起。值得注意的是,有江苏电企人士透露,近日国家发改委正积极与电力企业商讨上网电价下调事宜,最早或在今年三季度落实,而且下调电价几成定局,不过,下调的幅度及具体时间有待明确。
        煤电联动提上议事日程 
        据记者报道,近期,环渤海动力煤指数持续走低。与去年同期相比,5500大卡动力煤价格下跌幅度早就超过5%这一煤电联动的波动幅度。下调电价再度成为热门话题。而来自山东、江苏及浙江多家火电企业负责人则表示,事实上自从今年2月以后,上网电价下调话题就备受关注,发改委方面也有和电厂讨论商议,但时间和调整幅度尚无结果。
        实际上,华东地区某电厂负责人表示,煤电联动机制是这次电价下调的重要原因。目前国内煤市行情低迷,下游需求萎缩,煤炭价格一降再降,环渤海动力煤指数已连续两周走跌,6月11日报收于532元/吨,较上一报告期下跌2元/吨。而对比去年同期610元/吨的水平,下跌幅度达12.8%。
        国务院2012年下发的《关于深化电煤市场化改革的指导意见》中就规定,“继续实施并不断完善煤电价格联动机制,当电煤价格波动幅度超过5%时,以年度为周期,相应调整上网电价,同时将电力企业消纳煤价波动的比例由30%调整为10%”。
        从现阶段的煤炭价格看,下降幅度早已超过5%。不过,煤电联动机制能否顺利实施,市场争议声很大。以一个装机容量为200万千瓦时,利用小时数约为6000小时的电厂为例,若上网电价下调0.01元,则厂里一年的利润将减少1-2个亿。还有分析认为,若电价下调,或令电厂继续向煤炭企业压价。
        中国能源经济研究院研究员陈哲也分析称,2013年火电发电量4.19万亿千瓦时,同比增长7.0%,如果按传言的上网电价下调0.002元/千瓦时降幅计算,将影响火电企业利润逾80亿元,而煤价走低让以火电为主的发电集团利润大翻身,2013年五大发电集团利润总额才740.34亿元,可见影响已较为可观,预计如果落地将造成煤价的新一轮下跌。
        “当然,现在能不能启动煤电联动,以何时的价格为节点来联动还很难说”,陈哲说。现在大多数煤炭企业都在勉强硬扛,如果此时再实施煤电联动,电力企业必然会把上网电价下调的压力向上游煤炭企业传导,必将导致煤炭价格的进一步下滑。
        中投顾问高级研究员任浩宁也表示,根据中投顾问的调研,目前内蒙古中小煤企关停率已经达到80%甚至90%,山西中小煤企关停率也高达70%以上,“如果现在再启动煤电联动,下调上网电价,怨声载道地不只是五大电力集团,煤炭企业更将是哀鸿遍野”。
        对于煤企来讲,目前的煤炭市场还远远没有到最差的时候。虽然山西、内蒙古等多个地方政府都相继推出了一系列救市政策,来为当地煤企减负,但目前看能起到多大作用还很难说。任浩宁说。
        另据报道,国家发改委网站去年10月15日发布的 《国家发展改革委关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》显示,从2013年9月25日起,除了云南省和四川省外,其余29个省市均下调上网电价,平均下调幅度为1.4分/度。
        “从后来的煤价走势来看,电企向煤企转嫁压力的情况并没有出现。”安迅思息旺能源煤炭行业分析邓舜称。据悉,在国家发改委宣布下调上网电价后,环渤海动力煤价格指数从2013年9月25日的531元/吨,上升至12月25日的631元/吨,3个月内涨幅超过15.8%。
        今年以来,国内煤价已连续下跌近6个月。海关数据显示,今年1~5月中国进口煤炭1.34亿吨,同比减少0.9%。国内方面,据内蒙古、陕西、山西有关部门的数据显示,今年1~5月这几个主要产煤省份的煤炭产量也同比下降。目前国内煤炭市场的供应在减少,接下来7、8月份是夏季用电高峰期。基于此,邓舜判断,国内煤炭价格继续大幅下跌的空间不大。
        汾渭能源咨询煤炭市场分析师王旭峰亦认为,为了保持和煤企的良好合作关系,电企在当前市场形势下再继续下压煤价的可能性不大,毕竟即使小幅下调上网电价,电企也只有小部分损失。
        未来煤价走势将更不乐观
        据记者报道,秦皇岛海运煤炭交易市场发布最新一期环渤海动力煤价格指数显示,5500大卡动力煤报收于532元/吨,比前一报告期再下降了2元/吨,已经连续两周走低,累计下跌5元/吨,距离今年的最低点530元/吨仅有一步之遥。雪上加霜的是,截至6月11日,秦港库存640.52万吨,环比上期回升8.40万吨;锚地船舶数45艘,环比上期减少了5艘。
        更有报道指出,5月底至6月初,神华、中煤、同煤等大型煤炭企业调整6月份动力煤价格时,神华和同煤均选择了调低高卡煤的煤价。而且,为了缓解库存压力,国内大型煤企或将再次下调煤价10元/吨-20元/吨。
        对于煤炭价格的走势,中投顾问高级研究员任浩宁称,今年以来动力煤价格一直处在下跌通道,并没有改变过;前段时间的回调属于技术性回调,是神华、中煤等煤炭龙头企业提价拉动的结果,并没有基本面的实质性好转。
        任浩宁分析称,前段时间动力煤价格稍有回暖也是因为五大电力集团在囤煤,增加库存;现在电厂库存已经出现超标,港口库存也持续走高,煤炭企业去库存的压力也越来越大。
        虽然南方的夏季用电高峰已临近,但同时南方的中小水电也已经在加足马力发电,对火电的挤压不容小觑;京津冀为治理环境问题限制煤炭消费的相关承诺以及“煤改气”工程的实施;再加上动力煤期货、焦炭期货不断被做空等诸多不利因素的影响下,未来煤炭价格将更加不乐观,或将在下跌通道越陷越深。任浩宁称。
        需要指出的是,进入6月份,国内多地气温逐渐攀高,用电量有望迅速增加。但这一因素仍然难以抵挡库存高、需求弱等因素对于煤炭价格的影响。
        中研网研究称,去年夏季出现的全国清一色 “烧烤模式”,导致用电负荷屡创新高,令人至今记忆犹新。在此形势下,国家电网公司今年加大前期工作力度,进一步推进各级电网协调发展,全力应对今年用电高峰。从目前情况看,电网建设工程和迎峰度夏重点工程正在顺利推进。
        同时,国家电网一批重点项目得到核准,特高压哈郑直流、宾金直流低端投运,特高压复奉直流受端加强工程等工程项目按期投运。今年1月份-4月份,国家电网公司积极发挥大电网资源配置作用,加大跨区跨省送电力度,完成电力交易电量1837.6亿千瓦时,其中特高压交易电量289亿千瓦时,同比增长109.1%。
        另据中国海运信息网报道,煤炭行业资深专家李学刚也分析认为,尽管随着国内各地高温天气增多、降温用电负荷逐渐提高,刺激了近期火电生产企业的电煤日耗水平回升,但是难敌下列一些负面因素对环渤海地区动力煤市场的影响,最终导致本期价格指数继续下行。
        第一,电煤长协价格调整的综合影响趋于负面。一方面,尽管从表面上看,调价措施对动力煤市场的影响偏中性,但是针对部分煤种的降价,还是打击了市场信心;另一方面,5500大卡动力煤恰好是价格指数所覆盖煤种,其价格调整将直接关乎价格指数运行,本期价格指数结果体现了对其价格下调的继续消化倾向。
        第二,主要发运港口煤炭库存指标继续走高。监测的秦皇岛、曹妃甸、京唐港(东港)三港的"煤炭库存与船舶比"这一相对指标显示,进入6月份之后,该指标整体上延续着从5月中旬开始的上行趋势,愈加远离合理估值的上轨,港口煤炭库存对环渤海地区煤炭交易价格的下行压力持续增大。
        第三,国内煤炭海上运价下降势头不减。秦皇岛海运煤炭交易市场6月10日发布的海运煤炭运价指数显示,该指数延续着自今年3月下旬以来的整体下降局面,不仅迭创年内新低,而且单周降幅依然较大,表明海上煤炭运价的下降动能继续存在。
        第四,消化各环节煤炭高库存需要假以时日。据中能电力工业燃料公司统计,5月末全国主要电力企业的煤炭库存为7507万吨,环比增加303万吨、提高了4.2%,月末库存可用天数也升至23天。除此之外,截止到5月底,煤炭生产企业、主要煤炭发运港口、主要煤炭接卸港口的煤炭库存也都处于较高水平。